+86-510-87858268
sales@wxchenyu.com
Quality wins
裕神液压机械有限公司
公司主营产品:
油缸活塞杆,活塞杆缸筒,机械导柱,
精密光轴,超长活塞杆
质 量 服 务 售 后
Strive to create a better future for the company
关键词:

新闻资讯

News information

+86-510-87858268

您的当前位置:网站首页 >> 新闻资讯 >> 公司新闻

如果压缩机的活塞杆松了怎么办?

作者:     发布日期:2020-09-08

一、前言

 

一、前言

 

该压缩机为卧式双排两级对称平衡压缩机,气缸为双作用水冷往复式压缩机,油润滑少。

 

1.1压缩机主要技术规格

 

A.排量(吸入状态)为5.25 m3/min

 

B.吸入压力2.35/5.1 MPaG

 

C.排气压力5.1/10.8 MPaG

 

D.吸入温度40/40

 

E.排气温度119/117

 

F.润滑油压力0.35~0.4 MPaG

 

G.压缩机速度372 r/min

 

H.活塞冲程280毫米

 

 一、气缸直径220/160毫米

 

J.轴功率445千瓦

 

K.中等氢气、甲烷等

 

1.2压缩机相关部件的主要结构特征

 

第yiji活塞杆的材料为17-4PH,dier级活塞与活塞杆为一体结构,材料为17-4PH。活塞杆与填料之间的摩擦部分用碳化钨处理,其表面硬度大于HRC65。活塞和活塞杆通过chaoji螺母连接,chaoji螺母中单个螺钉的额定拧紧力矩为49N。

 

活塞和活塞杆

 

十字头为双面圆柱分体组合结构,十字头体和上下可拆卸鞋通过楔形槽定位,通过螺钉连接成一体。调整垫片安装在滑靴和十字头之间。由于机身两侧十字头的侧向力是相反的,为了保证十字头和活塞杆的同心运行,制造商在装配时用相反的力调整了十字头和滑靴之间的垫片数量。在安装和维护过程中,用户不应随意更换十字头和增减垫片。十字头由ZG230-450制成,上、下瓦由20号钢制成,轴承合金挂在轴承面上,油槽打开,便于润滑油的分配。十字头销是直销类型,固定在十字头销洞。销体内分布有轴向和径向油孔,用于输送润滑油。

 

液压连接紧固装置用于连接活塞杆和十字头体,主要由连接装置和紧固装置组成。其工作原理是:通过连接紧固装置将活塞杆与十字头连接后,利用附在产品上的手动chaogao压油泵将压力为150兆帕的油注入紧固装置内的压力容积,液体的不可压缩性推动环形活塞,迫使活塞杆尾部产生弹性拉伸变形;锁定锁紧螺母后,油被释放,以获得连接所需的预紧力。压接时应注意:油泵压力不应超过150兆帕,整个紧固过程应分三次完成,每次间隔1小时,每次紧固方法相同。液压连接紧固装置的具体操作方法见活塞安装部分的相关内容。

 

     二、故障过程

 

2020年4月2日上午约90时,柴油加氢装置往复式压缩机组K-101A的填料组件按正常程序由维护单元更换,组装于4月2日下午约20: 30完成。记得4月3日上午10:00左右,当天2:30时汽缸振动突然zengda,4月4日上午02336030左右发出振动报警。4月4日上午8:30检查振动原因。检查发现:

 

(1)压缩机二级活塞外止点间隙:0.60毫米,数据证实活塞杆与十字头的连接松动,初步判断停机期间怠速运转时活塞未撞击气缸;

 

(2)压缩机二级填料函活塞杆径向跳动:水平0.01毫米,垂直0.02毫米,初步判断活塞杆未发生过大的轴向压缩变形;

 

(3)与压缩机二级活塞杆十字头连接的液压螺母锁紧螺母松动。当锁紧螺母松动时,工作时的往复惯性振动使螺母与压体的螺纹发生碰撞,导致螺纹断裂和滑扣,无法按正常方法拆除;

 

(4)检查压缩机一、二缸与中体连接的法兰螺栓,中体与曲轴箱连接的法兰螺栓无明显松动,进一步确认活塞未撞缸;

 

(5)yiji活塞杆通过液压紧固螺母与十字头连接,未发现异常;

 

4月4日下午,各部门在现场相互沟通,结合现场情况,经健康anquan环保部现场检查确认,签发动火票,并使用设备对动火部位采取防火措施。使用角磨机和电钻切断并拆卸液压紧固外螺母。20:00年4月4日晚,移动设备切断液压锁紧螺母,然后拆卸液压锁紧装置,检查活塞杆与十字头,之间的连接螺母无螺纹磨损和断裂;拆卸活塞杆,检查活塞、活塞杆和十字头的内螺纹无损伤,zuihou确认活塞没有与气缸盖碰撞。4月5日,清理十字头滑道内的杂物,修理十字头飞机被液压螺母撞击的部分,打磨各部门配合面,以满足重装条件。按照规定的要求,在运行部和设备zhongxin工程师的监督和确认下,约233,336,030个已在现场进行了逐步的重新包装。4月6日上午9: 00,空载试运转持续1小时,无异常。

 第三,原因分析

第三,原因分析

 

分析了液压螺母连接活塞杆与十字头的安装规范和技术要求。

 

A.液压螺母安装和调整的详细步骤如下:

 

(1)组装好压力容积、密封圈、环形活塞和锁紧螺母后,将其安装在活塞杆尾部并靠在活塞杆肩部,将锁紧螺母退回到与环形活塞齐平的位置。

 

(2)将调节环拧到内螺母上,使其径向孔与内螺母的任何螺孔对齐,拧入螺钉并将其安装在活塞杆尾部。

 

(3)将止推环(两半)安装在活塞杆尾部的外端,并用拉簧将其夹紧。(4)转动小车移动十字头,将活塞杆尾部引入十字头,的颈部,用杆扳手转动调节环,将内螺母拧入十字头的螺纹孔,直到调节环接触十字头颈部的端面,然后将锁紧螺母拧紧到十字头颈部的端面。连接期间应防止活塞旋转。

 

(5)前后检查点的间隙应采用压铅法测量,其值应符合《压缩机主要配套件装配间隙表》的规定。

 

(6)当前后检查点偏差较大时,应重新调整。松开锁紧螺母,拧松定位线圈,取下定位线圈上的螺钉,按照要求的调整方向调整调整环,使其开口与另一个螺孔对齐,重新拧入螺钉,再次拧紧定位线圈和锁紧螺母,测量活塞检查点间隙,可以反复调整,直到检查点间隙符合规定。

 

(7)活塞前后检查点间隙合格后,应拔出锁紧螺母,取下定位线圈上的螺钉,涂上厌氧胶,然后拧入,zuihou拧上锁紧螺母。

B.液压紧固步骤:

B.液压紧固步骤:

 

(1)将手动chaogao压油泵的软管与压力容积上的G1/4”接口连接。

 

(2)转动油泵手柄,使油泵压力升至150兆帕(不超过该压力值)。在油压的作用下,环形活塞和压力容积分别压向定位线圈和活塞杆的肩部,迫使活塞杆尾部发生弹性伸长变形。此时,锁紧螺母与十字头,的颈部分离,并用杆式扳手再次拧紧锁紧螺母。拧紧时,可用小锤轻轻敲击杆扳手,以确保锁紧螺母与十字头,颈部的端面接触,然后完成diyi次液压紧固。

 

(3)diyi次液压紧固后,活塞杆尾部应在dier次液压紧固前保持初始伸长状态1小时。在150兆帕的压力下,以与diyi次相同的方式进行。

 

(4)dier次液压紧固完成后,活塞杆保持伸出状态一小时,然后进行第三次液压紧固。在150兆帕的压力下,以与diyi次相同的方式进行。泄压后,液压紧固完成,全部投入使用。

 

通过对液压螺母安装技术数据的研究,导致活塞杆与十字头连接松动的主要原因如下:

 

(1)液压拧紧装置的锁紧螺母是一个螺纹细、拧紧精度高的零件,经常拆卸时可能会产生轻微的碰撞。如果在维护和装配过程中检查不仔细,会有被压到规定值的隐患,但轴承面积小,运行中振动会松动。此外,压力容积中有一个橡胶密封圈,这将导致老化;

 

(2)装有紧固手压泵的压力表刻度盘有两圈兆帕和磅/平方英寸刻度,这可能导致误读,压力达不到规定值;

 

(3)未按规定压制三次,每次间隔一小时,并进行时效处理,导致活塞杆伸长达不到设定值。结合现场,找出液压螺母松动的可能原因:

 

(1)液压螺母组件在安装前应chedi清洗干净,并由多人仔细检查,不得有毛刺,毛刺不是松动的原因;

 

(2)压力泵的表盘上有两个圈的兆帕和磅/平方英寸刻度,这两个刻度是当时两个人在憋压时反复确认的,不是松动的原因;

 

(3)根据液压螺母压制规范,应压制三次,每次间隔1小时,时效处理可使活塞杆伸长率达到设定值;但是,实际情况是维修人员之间的沟通不到位,液压螺母只被yizhi了两次,每次间隔30分钟,不符合技术规范的要求,这是液压螺母松动的主要原因。

 

为了验证液压螺母三次压下对活塞杆伸长量的影响,在更换液压螺母新部件时,利用磁表座百分表监测每次活塞杆尾部压下伸长量数据,老化处理时间统计如下:

 

从现场yizhi的统计可以看出,yizhi次数的缺乏和时效处理时间的不足对连接松动有很大的影响。zuihou确定维修操作未按技术要求施工,压制次数不够,时效处理时间不够,是设备故障的原因。通过这次设备故障,维修人员认识到在质量关键点严格遵守技术要求的重要性。